重介旋流器专业化定制服务
重介旋流器是末煤分选作业的核心设备,重要指标有Ep值、效率及寿命,三者缺一不可。先卓科技依据先进的旋流器设计、系统选型、加工制造能力为客户提供专业化的定制服务,为其创造可观的经济价值带来保证。
服务范围
n 重介旋流器选型及供货
n 重介旋流器系统升级改造咨询
n 重介旋流器维修
n 其他技术支持及服务
聚焦案例一:旋流器技术升级
1、概况
国外某选煤厂采用脱泥有压两产品重介旋流器主再洗分选原煤,一段旋流器D40(1040m3/h,90 SQ.in inlet,19 in vf)洗选精煤与中矸,二段旋流器D33(720m3/h,73 SQ.in inlet,16 in vf)洗选出中煤与矸石。随着煤层的变化,洗选中间物含量由~10%增加至~19%(差异见图),造成一段旋流器排料不畅,精煤产品灰分提高,无法满足质量要求。
2、初选方案
外方提供了50-0.5mm粒度级原煤浮沉报告(专业实验室级),工艺流程及设备资料,我方经研究后初步提出以下几个方向供对方择选,推荐方案采用更换一段旋流器为两台D33。
n 更换一段旋流器底流口
n 更换一段旋流器为D48
n 更换一段旋流器为两台D33(推荐)
n 更改洗选工艺,一段为预排矸,二段为洗选出精煤
n 更改洗选工艺有压三产品旋流器(1100/850)
3、技术分析
原煤的质量差异变动直接表现为精煤产率的降低,中煤产率提升,通俗地说煤“更难洗了”,需要更高的煤介比(从现有4:1提至5:1),精度更好的洗选设备来消除经济效益减少的影响。
Ø 更换一段旋流器底流口
增加底流口直径会降低溢流产品灰分和分选密度,更多的底流排料。但无法解决煤介比提高带来的通过量问题。
Ø 更换一段旋流器为D48
大直径的旋流器在分选细粒级原煤时候Ep值会相对高点,对于难选煤或极难选煤来说差异值会更高,现在煤质变差造成效益降低,不能因设备选型造成二次损失。
Ø 更改洗选工艺,一段为预排矸,二段为洗选出精煤;更改洗选工艺有压三产品旋流器(1100/850)
两个方案对系统调整过去复杂,核准的项目较多,不作推荐。
综合性以上方案对比、多次技术经济测算、原煤在离心力场的试验模拟及对现有系统影响最小,采用推荐方案:即更换一段旋流器为两台D33。
4、实施方案
采取以下措施完成了本次旋流器系统升级改造。
u 更换原混料泵及电机;
u 更换旋流器
u 增加精煤脱介固定筛
u 更换部分管路
我方提供了本方案的设计、设备(混料泵、旋流器、管道、固定筛)供货及指导安装调试,系统调试正常后经过连续7天的带料运转,经济效益明显,精煤回收率相对于技改前提升约2%。
聚焦案例二:旋流器科学维修
1、概况
某选煤厂采用多台Ф1450mm进口有压两产品旋流器作为主力分选设备,而旋流器磨坏率较高,严重影响了生产运营。旋流器主损坏的面段主要在入料腔体进口80°-100°位置,基础缺相面积约在0.5平米,其它在入料管及锥段等处有内衬破损。
2、原因分析
旋流器的损坏与摩擦力、压力、时间、物料性质等有关,以上几种因素叠加造成设备的损坏。在相对的情况下,入料压力是造成旋流器的磨损主要原因。本项目的混料泵采用变频方式(45-50HZ),旋流器入料压力现场值在0.13-0.18Mpa,一般两产品重介旋流器工作压力在9D-11D范围最佳,Ф1450旋流器的压力即0.13-0.16Mpa。
本项目的泵后管采用DN500耐磨陶瓷管,在调速区域内泵的流量范围是1700-1900m3/h,流速为2.4-2.7m/s,而煤介混合物流速选择在~3m/s最佳,所以泵在变频启动后不得不经常性保持工频状态运行,入料压力基本保持在高位状态,对旋流器磨损较多。
3、 维修方案
n 仿真模拟测试核算原旋流器结构参数是否有问题,入料口特殊设计加厚
n 配套定制非标准型加厚耐磨陶瓷管,增加流速,恢复变频工艺作用
n 旋流器维修
P1:设备探伤检测、超声波清洗去杂
P2:制定科学的维修方案
P3:清杂、补强优化、喷砂除锈
P4:质量、结构性数据检测
P5:贴瓷、固化、终检
先卓科技针对客户的煤质资料,洗选产品定位,复杂工况提供匹配于最大经济效益的旋流器的选型、系统升级及维修服务,从煤样试验、可研方案、实施方案、设备生命周期的旋流器(两产品、有压及无压三产品)定制专业化服务。
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